Energieeinsparung durch Optimierung der Standbyzeiten von Produktionsmaschinen am Beispiel der BTB 1477 - Dominik Peters, Till Paschedag, Mariella ...
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Energieeinsparung durch Optimierung der Standbyzeiten von Produktionsmaschinen am Beispiel der BTB 1477 Dominik Peters, Till Paschedag, Mariella Braun 1
Agenda 1. Wer sind wir 2. Wer steht hinter uns 3. Unser Projekt 4. Unsere Intention 5. Unser Vorgehen 6. Herausforderungen 7. Was haben wir erreicht 8. Wo stehen wir aktuell – Nächste Schritte 2
1. Wer sind wir ▪ Mariella Braun ▪ Ausbildung zur Industriekauffrau im 3. Lehrjahr ▪ Till Paschedag ▪ Duales Studium Wirtschaftsingenieurswesen 2. Lehrjahr ▪ Dominik Peters ▪ Duales Studium Maschinenbau 2. Lehrjahr 3
2. Wer steht hinter uns An unrivalled Global Operations in Distribution 50 PARKER - HPCE Network COUNTRIES 1040 1000+ 580 BIE/SHO/Aug; 350 SIE; 60 SKÖ; 50 Markets ANN 336 Manufacturing Team Member 100 Plants Divisions Skövde An unrivalled $ 300M Global Operations in Distribution Network Sales FY21 (S&OP $ 281M) 50 COUNTRIES Bielefeld Schloss Holte Siechnice An unrivalled 5 BUs Global 1000+ Operations in 336 Augustdorf Distribution Network 6 Operating Locations Markets 50 COUNTRIES Manufacturing 100 Plants Divisions Annemasse 1000+ Markets 336 Manufacturing 100 Plants 133 66 54 16 Divisions 31 [$M] 4
3. Unser Projekt Optimierung der Standby Zeiten von Produktionsmaschinen am Beispiel der BTB 1477 Ausgangssituation: Produktionsmaschinen können am Wochenende nicht komplett abgeschaltet werden – die gemessene Leistung an einem Samstag lag bei 800kW 5
4. Unsere Intention ▪ Unterstützung des PARKER Klimaziels - klimaneutraler Betrieb bis 2040 ▪ Senkung des hohen Energieverbrauch in der Fertigung ▪ Leichte Übertragbarkeit des Projekts 6
5. Unser Vorgehen ▪ 1. Brainstorming ▪ 2. Definition einer Pilotmaschine ▪ 3. Aufnahme von Messdaten ▪ 4. Projektabschluss 7
6. Herausforderungen Herausforderungen: Lösungen: 1. Keine Erfahrungsdaten, wie die 1. Absprache mit Maschinenhersteller Maschine auf die Abschaltungen reagiert 2. Lange Abwesenheit des 2. Zeitliche Umplanung der Maschinenherstellers aus Italien Projektschritte 3. Teilweise Expertenwissen 3. Definition von Folgeprojekten notwendig 8
7. Was haben wir erreicht Anwendung des Umweltmodus an der BTB 1477 AUSSTOß CO2 EINSPARUNGEN 14.000 kg [KG/JAHR] AN WOCHENENDEN PRO JAHR: 12.000 kg 10.000 kg 8.000 kg 5.382 kg CO2 6.000 kg 14.695 kWh Energie 4.000 kg 13.284 kg 7.906 kg 6.610 kg 2.000 kg 0.000 kg Vorher Aktuell Zukunft 9
7. Was haben wir erreicht Übertragung des Umweltmodus auf 5 BTB Maschinen AUSSTOß CO2 EINSPARUNGEN [KG/JAHR] AN WOCHENENDEN PRO JAHR: 100.000 kg 80.000 kg 60.000 kg 46.657 kg CO2 40.000 kg 127.478 kWh Energie 20.000 kg 79.706 kg 33.049 kg 0.000 kg Vorher Nachher 10
8. Wo stehen wir aktuell – Nächste Schritte Aktueller Stand: ▪ Verhandlung mit Maschinenhersteller für die Umsetzung unserer Maßnahmen ▪ Prüfung des Angebots ▪ Planung eines Termins zur Durchführung der Maßnahmen Nächste Schritte: ▪ Übertragung des Umweltmodus auf alle BTB Maschinen ▪ Umsetzung der definierten Folgeprojekte 11
Wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, kommen wir jetzt zum Ende 12
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